节省110万元!中海油深海公司自主完成外国设备的轮机置换

8月19日,记者从中海石油深海开发有限公司获悉,高栏终端维修专项工作组与维修部门员工,经过21天的施工作业,安全高效地自主完成了“泰坦250”机组的置换作业,节省外国厂家工程师服务费用、人工费用等共计110万元,并积累了宝贵的技术经验。

据了解,“泰坦250”是美国索拉公司所生产、引进国内的最大燃气轮机,重达20吨,目前承载着天然气加压、发电等关键任务,在天然气的安全生产过程中起到关键作用。此前,基于调整生产计划的需要,高栏终端计划对该机组进行置换,实现生产流程优化,便利后续天然气运输。

据高栏终端相关负责人介绍,该机组的置换难度较大。在作业前期的准备中,工作人员已发现置换工作将面临吊装重量大、燃气和仪表管线多等一系列难题。因此,此前国内各天然气生产厂家在对该机组进行置换时,通常需要联系国外厂家派驻大量技术人员,现场完成机组置换及保养等工作。

在全球疫情形势仍较为严峻的背景下,中海油深海公司响应自主技术创新的号召,决定组织专项工作组,自主完成该机组的置换工作。其间,高栏终端运维人员和专项小组成员细化梳理作业中的难点和风险点,对作业过程中可能遇到的问题和风险进行讨论推演。同时,在过程中对各部件的拆除与安装,实现全流程精细化管控,实现人与物件的定点跟踪。

其后,历经21天的施工作业,高栏终端顺利完成了“泰坦250”机组的置换作业,成功解决了转运安装过程中的多项难题,为后续国内相关机组的置换作业,积累了宝贵的行业经验。“下一步,我们将把先进的技术攻关成果,与更多的同行分享。”该负责人介绍。

文字:廖明山 甘丰恺 图片:张洲 编辑:庞晓丹 责任编辑:戴丹梅
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节省110万元!中海油深海公司自主完成外国设备的轮机置换
观海融媒 2021-08-20 10:53

8月19日,记者从中海石油深海开发有限公司获悉,高栏终端维修专项工作组与维修部门员工,经过21天的施工作业,安全高效地自主完成了“泰坦250”机组的置换作业,节省外国厂家工程师服务费用、人工费用等共计110万元,并积累了宝贵的技术经验。

据了解,“泰坦250”是美国索拉公司所生产、引进国内的最大燃气轮机,重达20吨,目前承载着天然气加压、发电等关键任务,在天然气的安全生产过程中起到关键作用。此前,基于调整生产计划的需要,高栏终端计划对该机组进行置换,实现生产流程优化,便利后续天然气运输。

据高栏终端相关负责人介绍,该机组的置换难度较大。在作业前期的准备中,工作人员已发现置换工作将面临吊装重量大、燃气和仪表管线多等一系列难题。因此,此前国内各天然气生产厂家在对该机组进行置换时,通常需要联系国外厂家派驻大量技术人员,现场完成机组置换及保养等工作。

在全球疫情形势仍较为严峻的背景下,中海油深海公司响应自主技术创新的号召,决定组织专项工作组,自主完成该机组的置换工作。其间,高栏终端运维人员和专项小组成员细化梳理作业中的难点和风险点,对作业过程中可能遇到的问题和风险进行讨论推演。同时,在过程中对各部件的拆除与安装,实现全流程精细化管控,实现人与物件的定点跟踪。

其后,历经21天的施工作业,高栏终端顺利完成了“泰坦250”机组的置换作业,成功解决了转运安装过程中的多项难题,为后续国内相关机组的置换作业,积累了宝贵的行业经验。“下一步,我们将把先进的技术攻关成果,与更多的同行分享。”该负责人介绍。

文字:廖明山 甘丰恺 图片:张洲 编辑:庞晓丹 责任编辑:戴丹梅